Q

Sistema eléctrico: precios suben 9% en segunda semana de enero respecto a 2020

Ene 21, 2022

Reporte semanal de Antuko también detectó congestiones de transmisión en la zona norte, por la alta generación fotovoltaica.

Una alza de precios de 9%, respecto a 2020, se registró en el Sistema Eléctrico Nacional, entre el 10 y 16 de enero, con un costo marginal que llegó a un promedio de US$79 por MWh en Polpaico, versus los US$48/MWh en el mismo periodo del año pasado, según indica el reporte semanal de la consultora Antuko.

De todos modos, también se anotó una caída de 15% esta semana comparada con los primeros días de este año. «Los precios fueron más bajos en todo el sistema excepto en Puerto Montt. Polpaico tuvo precios cero durante 44 horas», señala el documento.

«La demanda total fue un 1,1% inferior a la de la semana pasada. La generación solar y eólica tuvo reducciones relevantes de 2,3 pp y 2,1 pp, respectivamente. Estas disminuciones fueron compensadas por aumentos en la generación a gas y carbón, que aumentaron su participación en el mix en 2,5 pp cada una, gracias al retorno de Bocamina 2 y Nehuenco 2. En cuanto a las tecnologías hidroeléctricas, pasada disminuyó 1 pp mientras que presa se mantuvo estable», indica el reporte.

Según el análisis, la alta generación solar en el norte grande «provocó congestiones en María Elena–Kimal todos los días, mientras que en la red de 500 kV Polpaico–Lo Aguirre estuvo limitada de martes a viernes, y Nueva Pan de Azúcar – Polpaico tuvo el 100% de carga el martes, cuando el diferencial entre Pan de Azúcar y Charrúa alcanzó los 115 USD/MWh».

También se menciona que elviernes 14 se produjo una avería en las líneas Laberinto-Andes y Andes-Nueva Zaldívar de 220 kV, «que provocó la paralización de varias plantas fotovoltaicas pasadas las 12 del mediodía. El sábado fue el día con más cortes: Angamos 1, Andina, IEM, Guacolda 1 y Alfalfal 1, que no incidieron de manera relevante en los precios por la menor demanda».

Solar y eólica

El reporte de Antuko señala que la generación solar fue un 13% menor esta semana (-40 GWh). Todas las zonas redujeron su producción excepto Charrúa, la mayor caída se produjo en Crucero (-17 GWh), afectada por la falla en la red de transporte. CSP Cerro Dominador no estuvo disponible debido a problemas con el sistema de control de sal.

La eólica se redujo en 35 GWh (-18%), totalizando 156 GWh. Las reducciones más relevantes se dieron en Charrúa (-20 GWh, -33%) y Pan de Azúcar (-7 GWh, -8%). El factor de planta diario en Pan de Azúcar pasó de 6% el lunes a 53% el viernes, lo que ayudó a que los precios se mantuvieran estables en la tarde y noche a partir del miércoles.

Lo último
Te recomendamos

REVISTA DIGITAL

Suscríbase al Newsletter Revista Electricidad