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Endesa adelantó puesta en operación de filtros Johnson de Bocamina II

Endesa adelantó puesta en operación de filtros Johnson de Bocamina II

El Superintendente del Medio Ambiente, Cristián Franz, y el gerente general de Endesa Chile, Valter Moro, se reunieron este martes, instancia en la que el ejecutivo confirmó que desde el 27 de octubre se encuentran operativos en la central termoeléctrica Bocamina II los nuevos filtros “Johnson” de tecnología avanzada, equipos que reducen casi por completo el ingreso de organismos hidrobiológicos al sistema de enfriamiento de la planta, resalta la empresa.

En este sentido, Valter Moro destacó el esfuerzo que realizaron los trabajadores de la planta que opera en Coronel y las firmas contratistas a cargo de la ejecución de la obras, para adelantar la puesta en marcha de los Filtros, los que contarán con un tamiz (colador) de 3 milímetros, el más pequeño que existe en la Bahía de Coronel. “Nos sentimos orgullosos de entregar esta buena noticia ya que sabemos que responde a una solicitud de la autoridad, pero también a un compromiso que asumimos con la comunidad. La nueva Bocamina ha puesto en el centro de su quehacer la sostenibilidad de su operación”, indicó el ejecutivo.

Originalmente, los equipos debían estar operativos a fin de diciembre próximo, pero se diseñó un plan de trabajo que implicó el compromiso de todo el equipo humano de la compañía para cumplir con esta meta.

Desde la eléctrica destacan que los filtros Johnson mejoran significativamente los estándares ambientales de Bocamina II, concretando uno de los compromisos asumidos por Endesa Chile y establecidos en la RCA, además de la resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente en cumplimiento del fallo de la Corte Suprema que indicó que dicha entidad debía calificar que la solución implementada por Endesa Chile sea garante de la protección del medio marino. Todas las mejoras técnicas y ambientales comprometidas involucrarán una inversión de más de US$190 millones.

Los nuevos filtros también serán implementados en el sistema de enfriamiento de Bocamina I, y se espera que estén plenamente operativos durante el primer trimestre de 2016.

El complejo termoeléctrico Bocamina cuenta con dos unidades de generación con una potencia total de 478 MW. Regresó en operación comercial en julio de este año, después de comprometer importantes mejoras ambientales y un plan de apoyo social a la comuna, todo lo cual se está concretando.

Endesa Chile inicia conexión de nuevos filtros “Johnson” en Bocamina II

Endesa Chile inicia conexión de nuevos filtros “Johnson” en Bocamina II

Endesa Chile informó que inició la conexión de nuevos filtros, de avanzada tecnología, al sifón de captación de agua de la unidad generadora de Coronel.

Los filtros, denominados “Johnson”, reducen casi por completo el ingreso de organismos hidrobiológicos al sistema de enfriamiento de la planta.

Los  trabajos en terreno para su instalación partieron hace algunas semanas en la bahía de Coronel, con las obras civiles que soportarán estas mejoras medioambientales. Esta semana el proceso continuó con la conexión de los equipos a la central, razón por lo cual la unidad generadora permanecerá cerca de 15 días sin operar.

La instalación de los filtros Johnson, que se estima estarán operativos en la Unidad II antes de fin de año, permitirá mejorar significativamente los estándares ambientales de la central, cumpliendo uno de los compromisos asumidos por la compañía y establecidos en la RCA que otorgó la autoridad ambiental en marzo de este año. Las mejoras técnicas y ambientales comprometidas involucrarán una inversión de más de US$190 millones.

Cabe destacar que los filtros Johnson serán implementados en ambas unidades del complejo. El montaje para Bocamina I partirá a inicios de enero próximo y se espera que estén plenamente operativos durante el primer trimestre de 2016.

Retorno de Bocamina II allana baja del 46% en los costos del SIC

Retorno de Bocamina II allana baja del 46% en los costos del SIC

(Pulso) La central a carbón Bocamina II, de Endesa, volvió a inyectar energía al SIC en junio e inmediatamente se sintieron los efectos de su regreso.

El mes pasado, los costos marginales promedio en la barra Alto Jahuel 220 kV alcanzaron un nivel de US$95,1 por MWh, cifra que es 45% menores que las del mes de mayo, lo que se explica principalmente por la entrada en operaciones de Bocamina II tras dejar atrás el conflicto judicial que la obligó a permanecer sin operar por más de un año.

A esto se sumó una mayor participación de las centrales hidroeléctricas, producto de un mayor nivel de lluvias en los meses de invierno.

“En el mes de junio la operación del SIC se caracterizó por una participación hídrica de un 36%, mayor a la del mes anterior que fue de un 30% y menor a la de junio de 2014 donde fue de en 41%. En tanto, la participación de GNL disminuyó de un 28% a un 22% respecto al mes anterior, mientras que la participación a carbón subió de un 26% a un 30%”, precisa el último reporte mensual de la consultora Systep.

En junio, añade el reporte, permanecieron en mantenimiento mayor unidades como Guacolda 1, Antuco y La Confluencia, unidades que suman una capacidad de 555 MW entre las tres. Esto se vio contrarrestado con la entrada a plena capacidad de Bocamina II (350 MW).

“Así, el costo marginal de junio promedió US$91,1 por MWh en la barra Alto Jahuel 220, lo cual es un 46,2% menor respecto al mes de mayo de 2015 (US$169,3  por MWh), y 48,1% menor respecto a junio de 2014 (US$175,4 por MWh)”, se precisa en el reporte.

De acuerdo con información del CDECSIC, Bocamina se instaló como la quinta unidad que más aporta al sistema eléctrico de la zona central, alcanzando el día lunes el 5,03% del total, sólo detrás de Ralco, San Isidro, Santa María y Nehuenco.

En este escenario, para los próximos meses se proyecta un descenso aún más marcado en los costos marginales del SIC, los que llegarían, en un escenario de alta disponibilidad de gas natural licuado a US$52,37 por MWh entre abril y septiembre de 2015 y US$60,92 por MWh entre octubre de 2015 y marzo de 2016. Si la disponibilidad de gas es baja, hasta septiembre el costo marginal promedio en la barra Alto Jahuel 220 se empinará a US$60,51 por MWh, para aumentar a US$81 por MWh hasta abril.

[Se inicia licitación para obras de interconexión SIC-SING]

Retorno de Bocamina II allana baja del 46% en los costos del SIC

Reanudación de Bocamina II y lluvias de julio ayudarían a moderar costos marginales

(Pulso) A pesar de la baja contribución de la energía hidroeléctrica en el mix de generación del SIC en lo que va del año, la vuelta a operación de Bocamina II, producida el día 6 de junio, junto con precios más bajos de combustible y la llegada de las lluvias de invierno deberían constituirse como factores de moderación del costo marginal para los próximos meses. Así, para junio ya se había registrado una fuerte caída en los mismos, que promediaron US$ 91 / MWh en la barra Alto Jahuel, alcanzando su nivel más bajo en el año.

Desde el lado de la hidrología, debido al retraso en el inicio de la temporada de lluvias (que hasta junio no se había producido), los niveles de precipitación acumulados a la fecha continuaron mostrando un déficit considerable frente a la media histórica, mientras que el agua almacenada en los embalses utilizados para la generación de energía se situó en 42% con respecto al promedio histórico de junio. Aunque cabe destacar que los expertos en meteorología predicen que las condiciones actuales de ‘El Niño’ permanecerán durante todo 2015 y probablemente durante el verano de 2016 lo que debiese redundar en niveles de precipitación por sobre lo normal entre julio y septiembre en la zona centro-sur de Chile, donde se encuentran las principales centrales hidroeléctricas. Creemos que un mayor volumen de lluvia impulsará las ganancias de Colbún y Endesa en el 3T y 4T apoyados por el desplazamiento de la generación termoeléctrica. Colbún y Endesa deberían beneficiarse de la llegada del Niño atento a la exposición a la generación hidro en su matriz.

Durante junio la generación de Endesa creció 16,1% interanualmente ubicándose en 1.569 GWh impulsada por una mayor producción térmica relacionada con la entrada en operación de Bocamina II y el contrato de leasing de Nueva Renca. Bocamina II operó en fase de testeo durante junio y toda la energía producida se vendió en el mercado spot. Sin embargo, la planta comenzó sus operaciones comerciales el 3 de julio. Con respecto a Colbún, su generación cayó 8,8% año contra año debido a un menor aporte de las centrales hidroeléctricas y a una falla menor en la unidad a carbón Santa María.

Por Gastón Forte, analista senior del Departamento de Estudios de Banchile Inversiones.

 

Retorno de Bocamina II allana baja del 46% en los costos del SIC

Endesa perdió US$370 millones con retraso de Bocamina II

(La Tercera) Barricadas, juicios y tomas. Todo eso, menos generación de energía, tuvo Bocamina II antes de operar normalmente en el Sistema Interconectado Central, lo que pudo hacer recién desde este miércoles.

La segunda central termoeléctrica de Endesa ubicada en Coronel, Región del Biobío, fue paralizada por la Corte de Apelaciones de Concepción el 17 de diciembre de 2013, y dejó costos importantes para la firma: pérdidas operacionales por US$ 370 millones mientras no pudo funcionar, e inversiones adicionales por US$ 180 millones en la optimización.

Según comunicó ayer a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), la inyección de energía pudo hacerse de manera oficial luego de dos hechos claves. El primero, tiene que ver con la aprobación por parte de la Comisión Ambiental del Bío Bío de la optimización de la central el pasado 2 de abril.

El segundo elemento es que la Superintendencia de Medio Ambiente dio el visto bueno, el 20 de mayo, para que Bocamina II funcione con un sistema específico de medidas en el medio marino, tal como lo solicitó la Corte Suprema como condicionante para volver a operar.

Para el gerente general de Endesa Chile, Valter Moro, “esta es una muy buena noticia para la compañía y para el sistema eléctrico chileno, más aún cuando los nuevos estándares de esta central la instalarán como una de las mejores de su tipo en el país, con todos los perfeccionamientos técnicos y ambientales exigidos y con beneficios directos y transparentes a favor de la comunidad”. El ejecutivo recalcó la contribución del Complejo Bocamina a la generación eléctrica de Chile, con un aporte cercano al 6% del SIC.

Largo camino

El trayecto que tuvo que recorrer Endesa para volver a generar los 350 MW de la termoeléctrica, no fue fácil. En el ámbito judicial, la orden de no innovar de diciembre de 2013 detuvo sus operaciones. Los principales argumentos de un grupo de pescadores y algueras para pedir a la Corte de Apelaciones de Concepción la paralización, era que la central no contaba con la autorización para generar 370 MW, sino que sólo 350 MW.

Pero el principal problema lo tuvo con los vecinos del complejo que opera desde la década del 70, con la primera unidad de Bocamina. Pero fue la propia empresa la que asumió los errores que habían cometido en décadas anteriores e hizo un nuevo deal con los vecinos.

Y para ello, tuvo que crear un plan social de cuatro puntos que incluía la relocalización, en conjunto con el Serviu, de 730 familias, que se sumaban a las 520 que ya se habían movido en 2008; además, comprometieron la construcción de un parque alrededor de Bocamina y la creación de un fondo de desarrollo permanente, que destinará $ 180 millones al año por los próximos 30 años; había también un bono pagadero en seis años a un grupo de pescadores y algueras.

Por último, se incluía una serie de mejoras ambientales como cubrir las canchas que acopian el carbón; la instalación de avanzados filtros de succión de agua y monitoreo de calidad del aire en línea, entre otras.

[Endesa Chile pone a disposición del sistema eléctrico Bocamina II]